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產(chǎn)品詳情
煙臺市地埋式生活污水處理設(shè)備
魯盛環(huán)保地埋式生活污水處理設(shè)備設(shè)有初步過濾腔、曝氣腔、沉淀腔和二次過濾腔,能夠完成對污水的全面凈化處理,凈化效果好,且結(jié)構(gòu)簡單,占地面積小,制造成本低,設(shè)有電機(jī)、鏈條、鏈輪、活動桿、刮板和毛刷板,鏈條通過圓柱銷與通槽的配合帶動活動桿左右運動,活動桿通過固定板帶動刮板和毛刷左右運動,能夠?qū)⒔饘倬W(wǎng)上的雜物、毛發(fā)等不斷撥向排雜口,一方面能夠金屬網(wǎng)被堵塞,另一方面能夠完成自動除雜,減輕了工作人員的勞動強(qiáng)度,提高了工作效率。
煙臺市地埋式生活污水處理設(shè)備氨氮去除效果
氨氮的去除是檢驗該一體化A/O 系統(tǒng)優(yōu)劣的決定條件。沉淀池出水回流到A 池進(jìn)行反硝化脫氮,同時A 池采用膜法是該工藝的特色。把原O 池出水回流改為由沉淀池出水回流能帶來以下好處:
(1)回流液中溶解氧低,有利于保證A 池缺氧環(huán)境;
(2)由于A 池采用膜法,微生物量顯著增加,泥水比大大增加,理論上也有利于脫氮;(3)A/O 兩池污泥上棲息的微生物優(yōu)勢種群明顯,活性高,因此,在不改變甚至提高反硝化率的情況下,從沉淀池出水回流的硝化液量有望降低,能節(jié)約一定電耗。
氨氮在A 池中的變化見圖 3(a)。第階段,隨著污泥培養(yǎng)馴化及對廢水水質(zhì)的適應(yīng),A 池出水氨氮快速下降,到第階段末時,氨氮去除率已經(jīng)接近 80%,平均為32.5%。第二階段氨氮進(jìn)水在20~25 mg/L,氨氮去除率緩慢上升并超過90%,平均為 86.7%。在此后兩個沖擊負(fù)荷階段,進(jìn)水氨氮接近 30 mg/L,A 池的去除率有所下降,但出水氨氮超過預(yù)期,達(dá)到均值5.7 mg/L。此外從試驗過程來看,O 池對氨氮也有一定的去除效果,如圖 3(b)所示。第階段O 池對氨氮的去除率接近10%,而到第二階段則達(dá)到了18%。沖擊負(fù)荷階段和A 池相反,O 池對氨氮的去除率有所增加,達(dá)到均值25.8%。
對A/O 系統(tǒng)中的DO 進(jìn)行了連續(xù)監(jiān)測。在A 池的縱斷面上,DO 呈現(xiàn)出不同的分布規(guī)律,整體上呈從下往上(沿水流上升方向)逐步降低的趨勢。但由于反應(yīng)器容積不大,DO 維持在0.4~0.8 mg/L,基本滿足缺氧反硝化的條件。而O 池中DO 的監(jiān)測結(jié)果表明:整個O 池的DO 在縱斷面基本分布均勻,橫斷面上略有不均,其平均值均在1 mg/L 以上。
O 池對氨氮的去除可從以下方面解釋:(1)好氧環(huán)境下O 池具有反硝化脫氮效果是由于池內(nèi)添加了火山巖作為微生物載體?;鹕綆r具有*的空隙結(jié)構(gòu),易于微生物富集繁殖。在載體表面,微生物棲息環(huán)境理想,然而這種理想生存狀態(tài)使得載體表面形成的生物膜較厚,填料內(nèi)部呈現(xiàn)一定的缺氧甚至厭氧狀態(tài),為反硝化提供了條件;(2)由于A/O 反應(yīng)器*的結(jié)構(gòu),在回流區(qū)沉降的污泥會在重力作用下回流到反應(yīng)器內(nèi)部,重新參與降解過程。這部分污泥含有一定量硝化液,為反硝化過程提供硝態(tài)氮;(3)O 池底部的曝氣過程加劇了泥水混合,使污水在 O 池內(nèi)部通過污泥回流區(qū)形成多次上下循環(huán),一定程度上也能促使硝化-反硝化的發(fā)生。
另外對整個A/O 系統(tǒng)而言,在正常運行的第二階段,系統(tǒng)出水的氨氮基本維持在2.5 mg/L 以下,說明一體化A/O 反應(yīng)器對印染廢水中的氨氮有非常好的降解效果,出水氨氮在5 mg/L 以下,可以達(dá)到 GB 4287—1992 和DB 32/1072—2007 標(biāo)準(zhǔn)要求。
深度處理單元
(1)多介質(zhì)濾池。多介質(zhì)濾池利用石英砂、無煙煤兩種濾料,能較好地去除二沉池出水中懸浮物和膠體,濾池具有自動反沖洗能力。設(shè)計流量4 500m3/d,池數(shù)1 座,濾池內(nèi)承托層礫石層高0.2 m(直徑規(guī)格從上到下依次為2~4、4~8、8~16、16~32 mm,層高均為0.05 m),石英砂濾料粒徑0.5~1 mm,層高0.4 m,無煙煤濾料粒徑1.2~1.6 mm,層高0.3 m。
(2)生物活性炭濾池。其被用于進(jìn)一步吸附過濾去除水中的有機(jī)物。設(shè)計流量4 500 m3/d,池數(shù)1 座。外形尺寸7.80 m×6.30 m×5.42 m,共2 格,采用大阻力配水系統(tǒng),設(shè)置礫石承托層層高0.7 m,從上到下依次為D 2~4 mm 層高0.1 m;D 4~8 mm 層高0.1 m;D8~16mm 層高0.1 m;D 16~32 mm 層高0.4 m。選用柱狀活性炭濾料,柱徑1.5~2 mm,層高2 m,特性參數(shù)為:碘值≥900 mg/g,亞甲蘭值≥150 mg/g,酚吸附值≥120 mg/g,強(qiáng)度≥90%,總孔容積≥0.65 cm3/g,比表面積≥900 m2/g,顆粒密度0.77 g/cm3,真密度2.0~1.9 g/cm3,堆積密度0.45~0.53 g/cm3,水分≤5%,灰分8%~12%,pH 8~10。每隔3~5 d 沖洗1 次,沖洗強(qiáng)度12~14 L/(s˙m2),歷時3~5 min。配備反沖洗泵2 臺,1 用1 備,型號為KLW300-235A,流量970 m3/h,揚程15 m,功率45 kW。
(3)清水池。設(shè)計流量4 500 m3/d,停留時間3.2 h,有效容積600 m3,池數(shù)1 座。平面尺寸12.50 m×12.50 m,池高3.90 m,地上0.45 m,地下3.45 m。安裝清水提升泵2 臺,1 用1 備,型號為KLW150-315A,流量200 m3/h,揚程32 m,功率30 kW,負(fù)責(zé)向電廠供水。
(4)消毒設(shè)備。采用ClO2消毒工藝,ClO2投加量小于5 mg/L。消毒設(shè)施主要為ClO2發(fā)生器,選用BH-1000 型ClO2發(fā)生器1 臺。
(5)加藥設(shè)備。根據(jù)工藝設(shè)計,在多介質(zhì)濾池前加入PAC 藥劑,投加量小于10 mg/L。選用SFJ1500型加藥設(shè)備1 套,配2 臺加藥計量泵。
工藝特點
設(shè)備運行穩(wěn)定:對于玻璃深加工企業(yè)來說,生產(chǎn)設(shè)備都是24小時連續(xù)運行的。而作為與生產(chǎn)相配套的水處理設(shè)備,這點尤為重要。本系統(tǒng)設(shè)備均采用PLC控制,減少人為干預(yù)因素。使設(shè)備故障率降到低,保障生產(chǎn)設(shè)備的連續(xù)運行。
出水水質(zhì)優(yōu):針對玻璃磨邊、鉆孔、清洗等生產(chǎn)工藝用水特質(zhì)。本系統(tǒng)出水濁度<1NTU,懸浮物<30mg/l,色度<30倍。*生產(chǎn)用水的要求,感官可與自來水相媲美。
運行費用低:平均噸水處理費用為:0.40-0.55元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于自來水的取水費。
占地面積小:是傳統(tǒng)的加藥混凝沉淀工藝占地面積的1/3。
操作簡單:本設(shè)備采用集成化控制系統(tǒng),避免異地操作的發(fā)生,操作簡便易行。
設(shè)備選型原則
1)各種設(shè)備的選型力求經(jīng)濟(jì)合理、高效節(jié)能、滿足工藝的功能要求;符合土建構(gòu)筑物形式的要求。
2)設(shè)備的工作能力滿足設(shè)計規(guī)模和處理程度的要求,設(shè)備設(shè)置臺數(shù)和運行方式,滿足運行管理方便,靈活調(diào)配要求,并備有足夠的余量。
3)機(jī)械設(shè)備均按成套裝置考慮,包括就地控制箱,連接電纜等有效運行所必需的附件。
4)控制方式采用就地控制。
5)潛水電機(jī)的防護(hù)等級為IP68,其他室外配套電機(jī)和就地控制箱防護(hù)等級不低于IP55。
6)考慮設(shè)備接觸污水,要求具有較強(qiáng)耐腐蝕能力。對設(shè)備材料要求為:與污水介質(zhì)接觸部分(含不可分割延伸段)采用鉻鎳不銹鋼或鑄鐵等耐腐蝕材料,或者碳鋼涂環(huán)氧樹脂,平臺以上部分為碳鋼,表層鍍鋅或涂刷環(huán)氧漆。
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